
1至9月份,北海炼化克服加工原油种类多、原油罐周转难、原油调整频繁等瓶颈,以平稳原油性质为目标优化原油结构,以降低采购成本为目标优化原油运输方案,以装置平稳运行为目标优化调整操作,实现累计吨油利润总部排名第二位,人均利润排第二名,累计吨油费用总部排名第四位,利润总额在25家大中型炼厂中排名第五位。
今年以来,北海炼化加工原油种类有15种,为历年之最,其中奥冠杰、荣卡多等原油是新油种,加上要掺炼年初催化消缺期间的蜡油,给原油加工带来新挑战。北海炼化牢固树立“平稳出效益,优化出大效益”理念,紧盯市场优化资源采购和资源配置。原油的价格、原油运输储存费用、汇率、赢利空间等处于变化状态,因此每种原油的价值成本也是动态的,北海炼化在经济活动分析中引入“原油加工价值成本”指标,动态计算排序,量化控制。原油价值成本综合考虑了原油价格及储运费用、装置加工成本、产品价格及赢利空间、装置加工能力等因素,把原油从订单形成到加工时的所有的费用运用模型分析,筛选适宜加工、成本最低、性价比高的原油组合,提升加工赢利空间,保证生产加工过程增值。
在原油动态调整成为常态的工况下,北海炼化稳中求安,稳中求优,稳中求效。石脑油收率、减压渣油收率、硫含量三项指标对原油加工增值影响大,北海炼化严格控制三项指标在规定范围,兼顾石脑油芳潜、蜡油密度和芳香烃等中间原料性质相对平稳、库存合理。
北海炼化做好原油加工方案调整前的多方沟通,统一调整思路,采取预防性控制措施。发展计划处加强原料油市场跟踪,测算适合生产装置的高性价比原油,精心组织生产经营计划编制、讨论、优化,综合资源保供和成本控制,动态调整外购原料采购工作。生产技术处根据原油品种和到港时间,统筹原油接卸、输转和加工安排,建立不同种类原油评价数据库,分析潜在影响,预测瓶颈项并制定针对措施,控制好技术指标,保证生产平稳运行。各运行部注重积累原料性质改变后产品分布的数据变化,比对分析,开展生产攻关,找准规律,提高操作质量和效果。
除了积极应对原油性质频繁调整带来的工况调整,北海炼化生产过程还添了一项难动作——消化催化装置消缺期间产生的11.3万吨蜡油。公司结合蜡油性质特点,持续优化蜡油与轻油调和混炼比例,反复比对测算收率与实际收率,确保常减压装置进料总体平稳,至今年8月22日全部处理完成,比原计划10月底加工完成提前了2个月。
北海炼化各设备进入四年一修运行的末期,8台原油罐陆续安排清罐检修,加上蜡油占用了2台原油罐,原油罐周转紧张、罐容不足、调合难度大。公司统筹月度计划,优化加工,平稳生产。针对原油从湛江边卸边输,从商储库边收边付实际,加强与管道储运公司、湛江输油处和公司驻湛江办事处的沟通协调,通过不断优化原油输转和原油加工方案,提高了罐的周转率,得以在4月份交出1台原油罐、8月份交出2台原油罐进行清罐检修。
各生产单位挖潜增效,加强装置热供料比例,提高物料热联合率,降低能耗,减少生产成本。总调度室开发了全厂各装置直供比例的动态监控报表,进行实时动态监控,完善相关制度和考核细则。发现直供比例低时,及时组织调整。今年以来,重点加强焦化、催化和柴油加氢三套装置的直供比例管理,热联供的比例提高后,直馏柴油、直馏蜡油、焦化柴油收率进一步提高,降低了加工成本。制定精制柴油多环芳烃卡边操作奖励机制,对排名靠前的班组进行奖励,提高了班组的积极性,确保最大程度掺炼催柴。经努力,9月份,催化柴油基本实现平衡不外销,实现干气多销,增效明显。
(张瑞桥张质朴)
本文来源 网站,文章版权归原作者及原出处所有,内容为个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,如有异议请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台