
“开心!焦页11-1HF井经过精心调理,日产量从2万立方米恢复至7万立方米。”11月14日,江汉油田涪陵页岩气公司技术中心主管杨宗桂说这话时喜上眉梢。
涪陵页岩气田已开发了7年,80%以上气井进入产量递减期,其中还有80多口气井为低产井,日产量不足2万立方米,使气田稳产上产面临着重重挑战。
为了提高这些井产气能力,帮助低产井打好“翻身仗”,涪陵页岩气公司采取“一井一策”差异化排水措施、加大增压开采力度、开展新排采工艺试验等,深挖低产井潜力,一方一方地“争气”。今年以来,累计措施增产达7.68亿立方米,为保障国家能源安全、奉献清洁能源、做好天然气保供做出了积极贡献。
深入分析,“一井一策”差异化排水措施提产量
公司精细开展气藏管理,建立气田常态化分析制度,技术人员以问题为导向,采取生产与研究、地质与工程一体化分析思路,坚持开展月度、季度、年度常态化动态分析及相关专题研究,及时分析并解决实际生产问题。
技术人员根据井底积液的不同情况,大力实施“一井一策”差异化排水采气措施。针对中水气比气井,技术人员实施柱塞排水采气措施,他们分析柱塞措施的可行性和适用范围,优化运行制度和柱塞下行深度,努力排积液、提产量。针对中低水气比气井,技术人员实施泡沫排水采气,在井筒内加入起泡剂或投入泡沫棒,提高气井携液能力,消除井筒积液影响。针对因邻井压裂和下油管的“水淹井”,公司实施压缩机气举排水复产,恢复气井产能。
今年以来,公司累计实施柱塞排水采气、泡沫排水、压缩机气举排水等差异化排水采气措施260多井次,累计措施产气达3亿多立方米。
实施增压开采,递减区变为上产区
近日,随着压缩机的启动,一股强劲的气流进入焦页22-S1HF井外输管线,为气井注入活力,现在,该井日产气量从1.5万立方米增加到6万立方米。
“气井像气坛子,气足时,可依靠自身压力将气‘顶’出去。随着气井生产时间的增长,气井压力会逐渐降低,当气井生产压力与输气压力持平,会导致气井无法生产,必须实施增压开采措施。”公司油田专家刘乔平解释道。
为确保增压开采效果,公司提前制订《涪陵气田2019年增压开采方案》,持续扩大增压规模,今年增压开采的集气站从早期规划的22个增加到53个。公司倒排工期,制定《增压开采施工运行大表》《增压开采建设进度安排》,对施工设计、物资采购、设备安装、通电试机等进行详细安排,把施工精确到每一天,调试周期由去年的5-7天缩短到目前的1-3天。技术人员不断优化工艺组合,采取轮换增压、气举排水+增压开采、泡沫排水+增压开采等方式,努力提升增压效果,将递减区变为上产区。
1至10月,气田累计投运增压站34座,日增气300万立方米,相当于增加了50多口气井,大幅提高天然气保供能力。
开展新排采工艺试验,老气井进补“科技餐”
“焦页93-2HF井开展了电潜泵排水采气试验后,效果良好,为我们完善排水采气技术系列打下了坚实的基础。”公司技术负责人说这话感觉“倍有面儿”。
为了丰富排水采气工艺技术序列,为页岩气井储备排水采气新工艺,公司今年针对日产水量大、产能低、无法自喷的气井,开展了电潜泵、射流泵排采新工艺试验。技术人员“宅”在试验现场,不断优化工艺技术,让老气井进补“科技餐”,提高了气井日产量和生产效率。截至目前,公司共实施电潜泵、射流泵排采新工艺试验7井次,恢复产能6万立方米/天。
此外,针对水平段井筒积液的气井,技术人员大胆创新,实施更小尺寸的同心管排液措施,提高低产井携液能力。在焦页21-1HF井下入同心管排液时,技术人员精心策划施工方案,操作人员多次进行分步操作预演,反复讨论优化操作规程,制定应急处置预案,精心操作,确保焦页21-1HF井同心管排液顺利进行,使气井“起死回生”。目前,公司对10口井实施了同心管完井作业,均实现了连续生产,共恢复产能28万立方米/天。
(戴莹朱一麟)
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