
“年初以来,我们先后完成了普通油管、抽油泵修复,油管杆置换,抽油机再制造等降控措施,累计完成降控指标471万元。”长庆油田第七采油厂设备管理科负责人表示。
开年以来,第七采油厂立足“向管理要效益、向管理要质量”工作理念,修改完善《设备管理办法》,成立设备管理工作小组,健全完善“厂部—作业区—班站”三级设备管理,创新制作了“设备病例卡”,专人专管、专职负责,促进设备管理逐步走上制度化、规范化、专业化,成为降本增效的重要支撑。
该厂突出抓牢特种设备管理,对301台压力容器自查自改,及时维护三相分离器2台套。积极盘活闲置设备,对长期停用的机泵、抽油机等设备摸底调研、登记造册,做到了账物相符、时时相符。1至3月份共计调剂使用26台抽油机,节约成本247万余元。
同时,采用内部修理与外部修理相结合的办法,该厂通过物化联合清垢技术、注水泵配件升级改造等,延长设备使用周期,解决了加热炉盘管清垢的瓶颈问题,减少注水泵的维护频次,改造后年节约电费11.5万元,年节约维修费用约12万元,年度总节约费用约23.5万元。
该厂对抽油机、加热炉、防爆电气及压力容器逐台细致核查,一季度共计排查隐患问题4大类2638项,制定隐患治理方案及运行大表,逐条逐项进行销项。制定春季电路检修工作保养计划,提前10天完成春季设备换季保养工作,确保设备修复率及完好率均达100%。
由相关主管领导牵头成立5人核查小组,对17家设备维修承包商从疫情防控、制度建设、准入资质、队伍人员及证件管理等现场核查,就工作量签认、危险作业票据办理、现场监护等进行交流,并对人员就餐、防控物资、应急预案等,明确了工作流程及举措,有效提升了设备服务水平和维修质量。
树牢“能修不换新,节约就是创效”理念,该厂建立健全成本管理考核机制,将设备维修费用进行分解,费用预算下达到基层,严格控制预算执行,确保各单位费用不超出全年预算目标,实现降控指标3.5%。(王延河 张明子)
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